难降解废水工(gōng)程案例以浙江某印染厂為(wèi)例,该印染公(gōng)司的污水站处理(lǐ)能(néng)力為(wèi)4000t/d,由于废水中(zhōng)存在难降解的物(wù)质(zhì),致使整體(tǐ)生化最终出水TN超标,需解决难降解物(wù)质(zhì)对生化系统的影响。
废水水质(zhì):该厂主要以纤维印染為(wèi)主,主要原料包含两大类天然纤维和人造纤维;其中(zhōng)天然纤维以真丝為(wèi)主(产(chǎn)量较少),人造纤维以人棉和人丝(人丝包含粘胶纤维、铜氨纤维)為(wèi)主;染料主要為(wèi)两大类活性染料及酸性染料;其它助剂包含:尿素、皂化剂、纯碱、元明粉、柔软剂等。
该厂进出水水质(zhì)如下表:
pH | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 電(diàn)导率(μs/cm) | |
进水 | 8~9 | ≤800 | ≤300 | ≤150 | ≤130 | ≤3500 |
二沉池出水 | ---- | 70 | ---- | 30 | 4月5日 | ---- |
设计改造后出水水质(zhì)如下表:
CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 色度(倍) | SS (mg/L) | pH | |
标准 | ≤100 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤50 | ≤40 | 6月9日 |
1、由于染整工(gōng)艺及其生产(chǎn)产(chǎn)品的复杂性,厂區(qū)废水中(zhōng)含有(yǒu)难降解的PVA类废水,按原有(yǒu)处理(lǐ)工(gōng)艺,该股难降解的废水既无法分(fēn)解处理(lǐ)又(yòu)影响后端生化系统处理(lǐ)TN的效率。
2、现有(yǒu)生化系统内无生物(wù)填料,无法增加污泥浓度,污泥浓度為(wèi)3500mg/L,污泥浓度低。
3、反硝化负荷大,现有(yǒu)设施缺氧池容积不够,且处理(lǐ)能(néng)力為(wèi)70mg/L左右,即进水TN<85时,可(kě)以达标排放。目前进水為(wèi)100-150mg/L,按照150mg/L设计,二沉池出水勉强达到30mg/L以下。且由于缺氧池容不够,大回流比下使得水流的过流速度过快,有(yǒu)效接触时间短,大部分(fēn)COD到好氧段降解,反硝化可(kě)利用(yòng)的碳源受限,造成碳源浪费。
4、原水中(zhōng)含有(yǒu)近20mg/L左右的有(yǒu)机氮,很(hěn)难在现有(yǒu)设施中(zhōng)氨化出来,继而影响总氮的去除。
工(gōng)艺流程:
增设水解酸化池:
针对该厂水质(zhì)特点及部分(fēn)工(gōng)艺缺陷,调整污水处理(lǐ)工(gōng)艺,增设水解酸化池,在水解酸化池布置SJ高效脱氮填料,印染废水B/C约為(wèi)0.2,水解酸化池可(kě)使部分(fēn)难降解有(yǒu)机物(wù)转化為(wèi)可(kě)生化降解的BOD5,既解决了难降解物(wù)质(zhì)对后端生化的影响,又(yòu)提高了废水本身的碳源利用(yòng)率,提高后端反硝化去除TN的效果。
添加填料生物(wù)模块:
在水解酸化池、A池以及O池中(zhōng)布置SJ高效脱氮填料。新(xīn)建水解酸化池中(zhōng)采用(yòng)固定式安(ān)装(zhuāng)模式来布置填料,AO做成框架式,以便不停水吊装(zhuāng),不影响原有(yǒu)系统正常运行。
改造后,该废水处理(lǐ)设施经过一段时间的稳定运行,处理(lǐ)后的水质(zhì)见下表
CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | |
进水 | ≤800 | ≤300 | ≤150 | ≤130 |
生化出水 | 80 | 0.9 | 13 | 1.2 |
实践表明,采用(yòng)物(wù)化预处理(lǐ)+厌氧水解酸化+AO工(gōng)艺,与苏净高效脱氮填料的优势结合,进行整體(tǐ)工(gōng)艺包改造后,以该印染厂為(wèi)例的难降解废水能(néng)得到有(yǒu)效的处理(lǐ),优于传统的活性污泥法,使出水稳定达到一级A标准。
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